“怎么又超差了,?”田師傅發(fā)出深深的嘆息,機(jī)器嗡嗡的運(yùn)轉(zhuǎn)聲更加加重了加工中心的焦慮的氛圍,。這是2023年9月6日,,中國(guó)航天科工湖南航天誠(chéng)遠(yuǎn)公司加工中心在機(jī)匣組件鏜孔的過程中連續(xù)出現(xiàn)同軸度無規(guī)律超差的質(zhì)量問題,,重復(fù)報(bào)廢數(shù)件,導(dǎo)致該環(huán)節(jié)停滯了一個(gè)多月,,嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度,,很可能導(dǎo)致無法按時(shí)交付。
幾位班組長(zhǎng)放下手頭工作,,在機(jī)床前認(rèn)真觀察,。班組長(zhǎng)劉文首先說道:“這個(gè)零件在工廠搬遷之前加工過,加工質(zhì)量還算穩(wěn)定,,搬遷之后在新園區(qū)使用精度更高的新設(shè)備,,不可能是設(shè)備的原因引起的?!?/span>
班組長(zhǎng)周頌點(diǎn)了點(diǎn)頭,,接著說道:“鏜孔加工使用鏜刀桿沒變,只在使用過程中更換刀片,,超差原因與刀具是無關(guān)的,。裝夾定位還是原來的工裝,,鎖緊方式、加工程序及參數(shù)也沒有變,?!?/span>
班組長(zhǎng)劉凡說:“機(jī)床精度、工裝平面度,、中心位置度都復(fù)驗(yàn)并且試加工驗(yàn)證過了,,都沒問題,現(xiàn)在不明白問題出在哪里,?!币粫r(shí)間,大家又陷入了沉思,。
“是不是托盤平面度不夠?。俊逼矫娑燃?xì)微差距確實(shí)也會(huì)導(dǎo)致超差,,但這句話很快被田師傅打斷,,他說道“我最開始就懷疑過這個(gè)托盤了,但是試加工驗(yàn)證了平面度沒問題,,真是奇了怪了,!”
突然,一直沉默的廖師傅靈光一閃,,說道:“托盤除了平面度,,也有可能產(chǎn)生切削力啊,!”
“不應(yīng)該吧,,切削力可能造成這么大的影響嗎?”田師傅疑惑道,。
“你沒有加工過這么高的工件可能不知道,,工件高度較高在切削過程中會(huì)產(chǎn)生杠桿力,放大切削扭力,,導(dǎo)致產(chǎn)生位移,,”廖師傅越說越激動(dòng),“你們看,,理論上分析,,零點(diǎn)定位系統(tǒng)的托盤是由四個(gè)定位柱銷來定位,用氣壓鎖定,,但是當(dāng)它受到過大的切削力時(shí),,會(huì)產(chǎn)生輕微移動(dòng),而且移動(dòng)方向和移動(dòng)量并無規(guī)律?!?/span>
“那再試一件吧,!加工驗(yàn)證最靠譜?!卑嘟M長(zhǎng)周頌說道,。
大家點(diǎn)點(diǎn)頭,聚在一起擬定解決方案,,一致決定改變工件在機(jī)床上裝夾位置,,將定位工裝直接固定在機(jī)床工作臺(tái)上,以此來消除零點(diǎn)定位系統(tǒng)位移的影響因素,。
說干就干,,廖師傅按照大家討論的方案,將機(jī)匣組件鏜孔加工更換到其它設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證加工,。大家守著產(chǎn)品加工完成后,,立馬送到三坐標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),同軸度值在0.018mm(設(shè)計(jì)要求不超過0.05mm),,數(shù)值非常理想,,滿足設(shè)計(jì)公差要求。
大家都深深地松了一口氣,,為確保難題解決到位,,廖師傅進(jìn)行了重復(fù)驗(yàn)證加工,發(fā)現(xiàn)同軸度測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,,完全滿足設(shè)計(jì)要求,徹底解決了該產(chǎn)品同軸度超差質(zhì)量問題,,
“產(chǎn)品可以順利交付啦,,交期緊,大家一起努力,!”
三個(gè)臭皮匠,,頂個(gè)諸葛亮。正所謂人多出智慧,,在面對(duì)質(zhì)量問題時(shí),,只要大家同心協(xié)力集思廣益,一定能想到更加周到的方法,,解決難以解決的問題,!(文/湖南航天誠(chéng)遠(yuǎn)公司)